化工 高准流量计消除了铁路罐车 卸载期间的停工现象 结果 y 人工操作如今实现了自动化 y 空气排放和换班所造成的停工现象已经被消除 y 明显地延长了过程的正常操作时间 应用 某家大型化学厂购买一种剧毒性的液化气体用于生产农药。 该厂每个星期至少要购买一罐车这样的液化气体,并使用压 缩空气将液化气体传输到现场的储罐中。 挑战 铁路罐车卸载过程本质上是一种人工操作。操作者通过视觉 观测柔性传输软管来确定传输是否已经完成。如果软管“突 然落在了”地面上,则说明卸载已经完成。这种方法容易导 致额外的空气被传输到工厂储罐中。 储罐中这些额外的空气如果进入到工厂的热氧化设备(焚烧装 置),此单元中的所有生产操作都必须暂停下来进行排气。这 种排气程序每星期至少会发生一次。 由于过程是人工操作进行的,且由于液化气体是具有剧毒性 的,故传输过程不能无人看管。另外,由于操作者总是无法 确定罐车卸载完成程度,故在操作换班期间,传输过程也不 得不停下来。 控制系统 空气 轨道车 由于这是整个工厂仅有的一部罐车装载/卸载设备,故厂商同 样也希望能将卸载的时间缩短到最小。 更多信息请登录: www.EmersonProcess.com/solutions/chemical www.micromotion.com AN-001378 / ©2005 Micro Motion, Inc. 保留所有权利。 热氧化 设备 储罐 高准流量计 农业生产过程 化工 解决方案 厂商在火车卸载管线上安装了一台高准科里奥利质量流量 计。流量计的质量流量信号被发送到该厂的控制系统,质 量流量在控制系统进行累计。 累积的质量流量值有助于厂商确定从罐车传输到储罐的液 化气体总量。操作者则使用流量计的密度输出来检测卸载 管线里是否有空气。当发现存在两相流量时,会自动关闭 罐车的进气阀门和卸载管线里的阀门,从而可以避免了将 空气传输到储罐中。 由于操作者现在可以了解传输过程中任一点时的液化气体 的卸载进度情况,该厂显著地缩短了罐车卸载的时间。如 果观察到卸载没多久就要结束,操作者则会坚持到整个过 程完成;而且,交接班时卸载过程不必停下来可以继续进 行。自从安装了高准流量计,该厂不再需要停下生产线来 执行储罐的空气排放作业。 高准流量计的安装大大延长了生产线正常操作时间。 高准流量计显著地缩短了轨道车的卸载时间。
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