Çimentaş Fırın Kaizen Projesi 2 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target Act Plan Chec k Do 7.Improvem ent 1. Adım: Konu Seçimi 1. Adım: Konu Seçimi 3.Establish Team 4.Define As-Is situation 5.Project Plan 6.Anaysis • 1 nolu Fırın Spesifik Isı Tüketimi 865 kcal/kg klinkerdir. • 1 nolu Fırın Çalışma Verimliliği %93,9 dur. Chart of SHC in Kiln No.1 I Chart of WE (ave) 870 98 865 97 96 852 850 Individual Value 860 SHC(kcal/kg cl) UCL=97,659 95 _ X=93,966 94 93 92 840 91 90 830 Existing(Jan-July) Existing(JanJuly) Budget(Jan-July) Benchmark(Historical Avg.) LCL=90,273 1 Jan Feb Mar Apr May Month Jun July Aug Sep 3 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target 2. Adım 2. Adım : Hedefin : Hedefin Konulması Konulması Act Plan Chec k Do 7.Improvem ent 3.Establish Team 4.Define As-Is situation 1. Spesifik Isı Tüketiminin 865 kcal/kg klinkerden 845 5.Project Plan kcal/kg klinkere düşürülmesi 6.Anaysis 2. Çalışma verimliliğinin %94’den %97’ye artırılması Chart of Working Efficiency% Chart of SHC in Kiln No.1 100 870 98 97,00 96 860 94 W.E% SHC_Cum weighted average 865 850 93,97 92 845 90 840 88 86 830 Existing Target Before Target 4 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target Act Chec k 3. Adım: Ekibin Oluşturulması 3. Adım: Ekibin Oluşturulması Plan 7.Improvem ent 3.Establish Team Do 4.Define As-Is situation 5.Project Plan 6.Anaysis 5 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target 4. Mevcut Durumun TespitiTespiti 4. Mevcut Durumun Act Plan Chec k 3.Establish Team Do 7.Improvem ent 4.Define As-Is situation • 1 nolu Fırın Spesifik Isı Tüketimi 865 kcal/kg klinkerdir. (Ocak – Temmuz 2014) 5.Project Plan 6.Anaysis • 1 nolu Fırın Çalışma Verimliliği %93,9 dur (Ocak – Temmuz 2014) I Chart of WE (ave) I Chart of SHC in Kiln No.1 (Jan-July 2014) 900 98 UCL=896,06 UCL=97,659 97 890 Individual Value 870 _ X=864,74 860 Individual Value 96 880 95 93 850 92 840 91 LCL=833,42 830 Jan Feb Mar Apr Months May June July _ X=93,966 94 90 LCL=90,273 1 Jan Feb Mar Apr May Month Jun July Aug Sep 6 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target 5. Adım: Proje Planı 5. Adım: Proje Planı Act Plan Chec k Do 7.Improvem ent 3.Establish Team 4.Define As-Is situation 5.Project Plan 6.Anaysis MONTHS/WEEKS AUGUST PROJECT STEPS SEPTEMBER OCTOBER RESPONSIBLE STUATION Team Done B.B, M.B, FTY Done Team Done Team Done Team Done Team In Progress Team In Progress 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Understanding Current Stuation Historical Data Evaluation Problem Description Determination o Actions and Implementation Standardization Spreading thr Practices Follow up the results Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual 7 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target 6. Adım: Analiz Act Plan Chec k Do 7.Improvem ent 3.Establish Team 4.Define As-Is situation 6. Adım: Analiz 5.Project Plan 6.Anaysis Measurements Machines Man O2 Seviyesi ölçüm ekipmanlarının hassasiyeti Kömür besleme oranı Kaçak hava Operatörlerin farklı bakış açısı online gaz analizörlerinin pozisyonları ID fan hızı Spesigik Isı Tüketimi (kcal/kg klinker) FCaO% Molar SO3/alkali oranı LSF Kömür karışım maliyeti Flor% PID döngüleri C3A Fe2O3% Đncelik Environment Methods Materials 8 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target 7. Adım: Uygulamalar 7. Adım: Uygulamalar Act Plan Chec k Do 7.Improvem ent 3.Establish Team 4.Define As-Is situation 5.Project Plan 6.Anaysis • 10 toplantı yapıldı, 20 aksiyon tamamlandı. PROJECT STEPS Action Determination and Implementation Fe 2O3 target of the kiln feed is set to 2,30% LSF target of the kiln feed is set to 100. Operators will be informed about the actions for SHC decrease. Fe 2O3 target of the kiln feed is set to 2,35% Coal feeding ratio (main burner/calciner) will be constant even if the amount changes at one of the coal feeder. Calcination ratio will be set to 92% target. After Fe2O3 in kiln feed and A.M in clinker will be stable, O2 will be decreased and reverse air valve will be adjusted. Ensure consistency of Fe2O3% in kiln feed. Target is 2,35% Automatic control system will be included to coal feeding. Tertiary air valve is adjusted to 60%. SO3 volatilization will be max. 40% Test tubes with different temperature ranges will be purchased for equipment’s verification. F.CaO target will be set to %2,00 Kiln Feed LSF Target will be decreased to ensure 98 LSF target in clinker. Different approaches taken by different kiln operators will be determined and eliminated. ID fan speed will be decreased to 83%. The gas analyzers before ID fan will be checked and verified. Coal mix will be set 55% petcoke + 45% steam coal. 60% petcoke will be the next target. Raw mill fineness targets will be updated. (from %16 to %15). Kiln Feed LSF target will be set at 98 to obtain LSF target of 97 in clinker. AUGUST SEPTEMBER OCTOBER RESPONSIBLE H.A - M.B - B.B 100% 100% H.A - M.B - B.B H.A - M.B - B.B H.A - M.B - B.B 100% 100% 100% M.B 100% M.B 100% M.B 100% 100% H.A - M.B - B.B F.T.Y - M.B M.B H.A - M.B - B.B 100% F.T.Y 100% H.A - M.B - B.B H.A - M.B - B.B 100% 100% 100% M.B 100% 100% 100% 100% 100 100% M.B F.T.Y M.B M.B H.A - M.B - B.B Ana Aksiyonlar; LSF optimizasyonu Molar SO3/alkali oranı optimizasyonu C3A sapmasının düşürülmesi Fe2O3 hedeflerinin ayarlanması SO3 uçuculuğunun düşürülmesi F.CaO hedefinin ayarlanması Otomasyon (kömür besleme) Saha ölçümleri ile ekipmanların güvenilirliğinin sağlanması Kaçak havaların önlenmesi RDF besleme sisteminin iyileştirilmesi 9 1.Project Selection 10.Depl oyment Act Plan Chec k Do 7.Improvem ent 4.Define As-Is situation 5.Project Plan 6.Anaysis 8. Adım: Doğrulama ve Kazanç 3.Establish Team Spesifik Isı Tüketimi Çalışma Verimliliği %Çalışma Verimliliği(%Ç.V)= (Devrede Kalma Süresi (sa)/ (Devrede Kalma Süresi + Arızi Duruşlar) * 100 I Chart of SHC in Kiln No.1 Chart of Working Efficiency % 100,0 After 925 97,00 97,5 95,0 Before 99,25 900 Individual Value 8. Control& Econ.Ben efit 8. Adım: Doğrulama ve Kazanç Working Efficiency % 9.Standardi zation 2.Put the target 93,97 92,5 90,0 _ X=864,7 875 _ X=842,7 850 825 800 775 87,5 750 Jan 85,0 Before • • Target After %Ç.V proje öncesinde %93,97 %Ç.V proje sonunda %99,25 Kazanç: 80.000 €/yıl Feb Mar Apr May Months June July Aug Sep Proje öncesi:865 kcal/ kg klinker Hedef: 845 kcal/kg klinker Proje sonrası:842,7 kcal/kg cl Kazanç: 158.000 €/yıl Toplam Kazanç: 238.000 €/yıl 10 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target Act Chec k 9. Adım: Standartlaştırma 9. Adım: Standartlaştırma Plan 3.Establish Team Do 7.Improvem ent 4.Define As-Is situation 5.Project Plan 6.Anaysis • Proses Kontrol ve ölçüm programı ve formatı hazırlandı. • Sorumluluklar tanımlandı. • Ölçüm noktaları ve ölçüm periyodları revize edildi. Period Verification of preheater temp. every month Verification of preheater pressures every month Verification of kiln shell temp. every month False air check of kiln line every 2 month Verification of cooler fan flowrate every 2 month Verification of weight feeders every 2 week Verification of pfisters every 2 week Clinker factor every month Verification of SHC with coal feed every 3 month Burner position check every stoppage Refractory thickness control every stoppage January 2014 February 2014 March 2014 April 2014 May.14 June 2014 July 2014 September 2014 October 2014 November 2014 December 2014 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee 11 1.Project Selection 10.Depl oyment 9.Standardi zation 8. Control& Econ.Ben efit 2.Put the target Act 10. Adım: 10. Yaygınlaştırma Adım: Yaygınlaştırma Plan Chec k 7.Improvem ent 3.Establish Team Do 4.Define As-Is situation 5.Project Plan 6.Anaysis İzmir Fabrikası • Ekip, 3 nolu fırın için de bir proje başlatmıştır. • 3 toplantı yapılmış ve 6 aksiyon tamamlanmıştır; Alınan aksiyonlar; LSF optimizasyonu PXP (otomasyon) hedeflerinin yeniden belirlenmesi ve ayarlanması Fe2O3 hedefinin ayarlanması SO3 uçuculuğunun düşürülmesi F.CaO hedefinin ayarlanması Saha ölçümleri ile ekipmanların güvenilirliğinin sağlanması. Diğer Grup Fabrikalarında Uygulanması • Teknik Operasyonlar Direktörünün diğer fabrikalara projeyi duyurması • Elazığ Fabrikasının Üretim Müdürü ekipte yer aldığından Elazığ’da çok hızlı bir şekilde uygulamaya başlanabilir. • Proses kontrol ve ölçüm planı diğer fabrikalarla paylaşılacaktır.
© Copyright 2024 Paperzz