静岡理工科大学紀要 9 無線技術を応用したピストン温度測定に関する研究 P i s t o nT e m p e r a t u r eMeasurementSystemu s e dRF・MEMS 土屋高志' TakashiTSUCHIYA I ti se x t r e m e ! yi m p o r t a n tt os a v ee n e r g yf o rp r e v e n t i o no fg ! o b a !w a r m i n g .Newg e n e r a t i o na u t o m o t i v ee n g i n e i smadeupbyh i g hc o m p r e s s i o nr a t i oa n d!ow合i c t i o nbys m a l le n g i n ef o rb e t t e rf u e !c o n s u m p t i o n . Howeverw i t hh i g h e rc o m p r e s s i o ni n c r e a s et h ep i s t o n ' st e m p e r a t u r ee x c e e d sam e ! t i n gp o i n to ft h ea!uminum andap i s t o ni sd a m a g e d .Th em e a s u r e m e n to fgoodp i s t o nt e m p e r a t u r eo ft h ep r e c i s i o ni sv e r yi m p o r t a n tf o r h i g h e rc o m p r e s s i o np i s t o nandgoodf u e !c o n s u m p t i o n . I nt h i sp a p e rwemadet h em e a s u r e m e n to fgoodp i s t o nt e m p e r a tぽ eo f t h ep r e c i s i o nbyRF-IDs y s t e m s . )ンクおよびリ ストンに取り付けられた温度センサから 1 1.研究の目的 エンジンを小型・高出力にするためには,エンジンの高 ード線は,線の切断,絶縁被服のはくり,リード線の引張・ 速化が必要であり,高速化するためにピストンを軽量化し, 圧縮・曲げおよびねじれなどの変形が起きるという問題が 慣性力を抑えるということが重要である.現在,ピストン あり,最も工夫が必要である.装置としてピストンが往復 の軽量化をおこなうために,ピストンの材質は軽く,熱伝 運動をしているので何らかの影響があり,高速回転での運 導率の大きいアルミニウム合金が使用されている.アルミ 転は不可能である. ニウムの特性として,加工性・表面処理性・耐食性・溶接 2 .2 燃焼貫通法 性・電気伝導性・熱伝導性などが優れているが,欠点とし 前項のリンク式ではリンクをクランク室に取り付けるた ては融点が 6 6 0 'Cと低いという問題がある.エンジンの省 め,クランクケースが狭小なもの,特に二サイクルエンジ 燃費化を進めるためには,摺動抵抗(フリクション)の少 ンには応用できないが,燃焼室貫通法は,クランク室に関 ない小型エンジンを用い高圧縮比化をおこない高い比出 係なく使用することができる.装置としては,ピストン頂 力を得るととが最も良い方法であるが,高圧縮比化を進め 面にロッドを立てて,燃焼室を貫通させることにより,熱 るに伴いピストンの熱負荷は上昇し,ピストン温度がアル 電対を導出し,外部に 1 )ンクを取り付ける方法である.ロ ミの融点を超えてピストンが破損するという問題が発生 ッドは,燃焼室内を往復運動するので,耐熱性と素線の接 する.このようなトラブルを回避して,最適な状態での運 着剤j の耐熱性が使用限界あるという問題がある. 転ができるように,ピストンに対する熱負荷を設定するた また,外部でリンクを使用するため,リンク式と同様に めにも精度の良いピストン温度の測定は非常に重要であ 高速回転での運転が不可能であり,またピストンが拘束さ ると言える. れているので,ピストン揺動時の測定が不可能である. 本研究では,ピストンの温度を精度良く測定するため, 2 . 3 電磁誘導法 R F技術(ディジタル無線技術)を 二つのコイルを用いて磁界の変化を利用して伝送する 応用し,軽量かっ信頼度の高い温度測定システムを構築す ことによって無線伝送する方法であり,トヨタ C A R T 等で使 るととを円的とする. 用された実績がある.この実績のある電磁誘導法の装置と 近年発展のめざましい しては,温度センサは小型のサーミスタを用いて,大きさ 2 . 過去に実施された測定方法 はセンサ部で φ 0 . 8である.ピストンおよびライナ部に送 2 .!リンク方式 受信コイルを取り付け,ライナ側送信コイルに高周波を印 リンク方式は,英国のA .E .D やドイツのカール・シュミッ 加し,ピストン温度によりピストン側コイルのインピーダ ト社などで開発されている.装置としては,温度センサを ンスが変化するととによって,受信側コイルの出力が変化 取り付けたピストンからリード線によって,エンジンの内 する.これによって温度を取り出すものである. 部から外部に取り出せるようにリンクをピストンに取り 非接触で信号を取り出す方法であるため,高回転での測 付けて,温度を測定する方法である.そのリンクを外部に 定が可能である.文,温度と電磁誘導量の関係が解ってい 取り出すために,クランク室に穴を開ける必要がある.ピ れば,リアルタイムでの温度測定が可能であるが,ビスト 2010年 3月 24日受理 場理工学部機械工学科 1 0 Vo 1 . 18,2010 ン側コイルとライナ側コイルが重なっている時のみ測定 囲は, 5 5't> . . , +1 2 5'Cである. が可能となり連続したデータが測定できないという問題 や,コイル部の温度によるドリフトが大きいという問題が M A X 6 6 9 1 は,それぞれのサーミスタと外部固定抵抗器 ( R , M A X 6 6 9 1の内部基準電圧 ( V R E F)で運転されて分圧 E X r)は 残されている. E X Tを通した電圧を P W Mディジタル出 器を形成して V R E Fと R 2 . 4 硬度法 T T Lレベル)に変換させる. 力( 混み入った箇所や密閉空間,小部品等での温度測定と / D変換器は,それぞれ4 つのサーミスタと固定抵抗 とのA しては,温度により硬度の変化する金属をビストンに埋込 器によって内部電圧から分圧器を形成され,パルスに変え み,運転後に金属の素材から硬度の度合いを測定すること られるため,パルス幅と R R r H)の E X rおよびサーミスタ抵抗 ( で,実際の温度を測定する.一定時間運転することで最高 関係を次式で表すことができる. 温度のみ測定が可能である. TUlreU V".V中 ι =一 品 ム -0.0002= ふ立山 T ww VREF 2 . アクティプ型温度測定システムの仕様 Rr :V T --0.0002 ιA_1 REXT+RTH 本研究では,市販されている軽量かつ小型の汎用無線モ ジュールを使用して小型で軽量な測定器を製作した. 構成した温度測定システムは F i g .2 .1に示すようにセ ンサ.A / D変換器・送信機・受信機に大別される.個々の 仕様については下記に示す. F i g .2 .3 A/D変換のデータ出力信号 ¥ ¥ t E D D 1 4 2 u t ; M 2 .3 温度センサ仕様 温度センサには立山科学工業(株)製ラジアル型サーミ 2 .OX4.O m mの円筒形,質 スタを使用した.サイズは約 φ 量0 . 4 g,2 0'Cで約 16MQ, 2 0 0'Cで約 23.4kQの逆特性を N T Cサーミスタ)である. ( F i g .2 . 4 ) もっサーミスタ ( 抑制問 Fi g .2 .1システム構成図 2 .1 . 送信機仕様 Fi g .2 .4 サーミスタ 送信機には一般的にノイズに強いとされるパルス幅変 を用いたディジタル通信方式のアイテック(株)製 i T X 3 1 5 A型を使用した. ( F i g .2 .2 ) 送信機仕様としては, F S K変調方式の微弱電波送信モジ ュールを使用し送信周波数 3 1 5 聞Z ,出力一 2 5 d B m以上,消 2 . 4 送信機ユニット 送信機・A/D変換器を組み合わせた物を F i g 2 . 5に示す. 4X横 1 4 m m,厚さ 5 m m,質量は約1.3gとなっ サイズは縦 1 ており,非常に小型・軽量となっている mA,定格電圧 3 Vである. 費電力 2 F i g .2 .2 送信機ユニット外観 2 .2 A / D変換器仕様 A / D変換器には 4チャンネルの入力を持ち入力電圧を F i g25 送信機ユニット外観 , , 2 .5 受信機仕様 受信機は,送信機と対になるアイテック(株)製の T T Lレベルのディジタル出力に変換することができるマキ i R X 3 1 5 A型を使用した.受信機仕様としては, F S K復調, シム社製M A X 6 6 9 1型A / D変換ユニットを用い,サーミスタか シングルスーパーヘテロダイン方式の受信機を用いた.電 らの出力電圧と基準電圧の比較により温度を推定し,各チ 源電圧は 3 V,サイズは約 2 4X1 8lD1D,標準復調速度 9 6 0 0 b p s, ャンネル順に P W M変換をおこなう.チップの動作温度の範 単信方式の受信機を用いた. 1 1 静岡理工科大学紀要 2 .6 電源仕様 R 4 2 5 ヒン形リチウム電池を使用し 電池は松下電器製 B V,容量 2 5m Ah ,サイズは φ 4 .2x2 5 . 9 0 0,質量 た.電圧 3 は約 O .6 gと非常に小型かつ軽量である. ( Fj g .2 .6 ) l .三三. 2 . 5 ~ ・ 。 20 国2 主目 ; :1 . 0 3 E05 . . : f { 〉 ) 』 ~ 00 5( ) ( s 4α2 - Z E m 30 < ト Fi g .2 .6 リチウム電池 コ Q. “ コ 201 ~ 101 ω z u oαZ 3 .ピストン温度測定システムの基本特性試験 3 .1 データ出力確認試験 4 . 1 8 419 4 . 2 0 421 422 423 425 424 T im e( 5 ) 本研究のシステムでは送信機から受信機の間でパルス Fi 耳 3 .2 電源電圧試験結果 i g . 3 . 1に記す.温度センサは 4箇所分接続しであり, 形を F 3 .3 温度直線性試験 サーミスタと T熱電対を同位置に取り付けて,半田ごて N o lから N o 4までが順次送信されている. N o lセンサの判 の温度(温度範囲は 25~370 'C )を測定した.結果は、 別の為に N o lの立ち上がりの前に 5 μ 秒のプルダウン信号 Fi g .3 .3 に示すように 100~370'Cまでは,ほぼ直線に保ち が入っている.また,溢度の判定はブルアッフご時間とフル 温度誤差は::t4 'C以下で, 1 0 0'C以下では P I I M応答性の問題 ダウン時間との比率となっておりプルダウン時間は一定 により測定不能であったが,実際の熱負荷が問題となるヒ 幅変調によりデータを送信しており,受信機からの出力波 5 m秒としている.本研究では 2 3 8'Cの場合に(ブルア で ップ時間)/(プルダウン時間)= 0 . 5 としている.この比率 5 0'C以上であるの ストンの温度は,過去の温度測定より 1 で本システムでの測定には問題ないと考えられる. はピストン温度により変化するサーミスタ抵抗値と基準 侭抗との比率と等価となっており,測定を希望する温度抵 抗値を中心として基準抵抗値を設定するととにより温度 感度の良い測定が可能となっている. 〉 ~ 1∞ 2 豊田 i f E 益。由 ∞∞叩凹 3210 主 = E ‘ E A L ト 40 50 60 70 80 90 凹 30 {﹀吉岡崎岩宣言 9 2 0包EEE 〉 _ g050 20 3 田 t 1 : 150 き 1曲 1 0 ~ 5m 1 デわ(三六二回二ー二ー 一 ω150 ~ . 8250 1 出 2 c h 3 出 4 c h 200 ( 400 . p350 0 ~ 0 ./' ./ /"" ../ 50 1 四3 150 200 〆 250 /キ=附87 300 350 。 。 ‘ S t a n d l r dTem 岡 崎u r e ( O C ) F i巳 3 .3 温度直線性試験結果 3 .4 周囲温度影響試験(周囲によるドリフト試験) 本システムの送信機ユニットに温度計を当て,ヒータに より周囲温度を温めデータ出力の変化を確認した.また, 1 ime( m s ) 0' C ・7 0' C ・8 0'Cで行い,各 7回行った. 各周囲の温度を 5 Fi g3 .1 データ出力確認試験結果 結果,送信機ユニットの周囲温度が 8 0tでもデータの変 3 .2 電源電圧試験 化はなく,各周囲の温度による平均温度誤差は::tl 'C以下 電源電圧を徐々に下げることにより電源電圧低下によ であった周囲を温めてもシステムの動作を確認するとと るシステムダウンを確認した結果,電圧が 2 . 0 1 V以下に ができたので,ピストンに直接,送信機の取付けが可能で I I M変換誤差が発生し, . 19 3 V以下で送信電波が停 なると P あると考えられる. 止1.9 1 V以下で A / D変換チッフからの P W M変換が停止し 3 .5 連続測定時間確認試験 . 0 1 V以上が必要 た.結果,送信機側電圧としては,最低 2 送信機ユニットには,リチウム電池を取り付けることで . 0 1 V以上が必 であり,システム動作の電源電圧としては 2 ヒストンの温度を測定するため,リチウム電池を l本使用 要であることがわかった. し,データを測定できる時間の測定を行った.送信機ユニ Fj g .3 . 4 )で入る ットから温度信号が受信機に一定の間隔 ( ようになっており,結果,信号の乱れが発生する時間は約 9時間であった.この時点で電池の電圧は 3 . 3 Vから 2 .4 V まで低下していた. 1 2 Vo1 . 18,2010 温度の測定位置は F i g .4 .2のように,ヒストンの中央 , ー 、 30 〉 (燃焼室ホットプラグ部中央)・スラスト側 2点(排気弁側 @ 国 ~ 2 20 ω ; i l . 1.0 ( 〉 c } ・ 0 老 00 5 と吸気弁側)と反スラスト側 l点(上面より見て右側)の計 4点である. ∞ 言 3 言 ← ∞ 2 コ O L ∞ 1 2 o e 3150000 31500.05 31500.10 31500.15 3150025 3150020 0 . 0 0 31500.30 a : : T imo ( & 】 F i耳 3 . 4 データ出力可能時間試験結果 4 .電池式温度測定システム実機温度測定結果 送信機ユニットをピストンに取り付け,本システムが測 定可能であるか確認するために小型エンジンを使用して ピストン温度の測定を試みた. 供試エンジンには,富士重工製汎用 4サイクル単気筒小 Fi g .4 . 2 サーミスタ取り付け位置 型デ、イーゼルエンジンを使用し,ピストン径 φ 75mm,行程 6 0 m m,定格出力(出力軸) 3 _l k W / 1 8 0 0 r p mである a b l e 4 .1に示す. その主要諸元を以下の T T a b l e 4 . 1 名称 DY23-2BS 冷却方式 空冷 シリンダ数 1 ボア×ストローク 70x60m m 排気量 230c c 圧縮比 2 1 最大出力(出力軸) 3 . 1 kW/1800rpm 最大トルク{出力勅) 21 .6N.m/1 l50rpm 測定項円は,ビストンの 4ヶ所・吸気温度・潤滑油温度・ 排気温度・エンジン回転数としている i g .4 . 3,F i g .4 .4に示すようにクラ 受信機ユニットは F ンク軸横側(反スラスト側)のクランクケース内部に構造 5.0 用接着剤により接着した.また,クランクケースには φ の貫通穴をあけることにより電源用配線および信号用配 線をスタータモータ裏側より外部に導出している 送信機システムの取り付け位置は F i g . 4 . 1 に示すよう にピンボス部横付近に耐熱接着剤により固定している. また,送信機用のヒン形 1 )チウム電池は,送信機側面に Fi g o4 .3 受信機ユニット取り付け位置 取り付けたホルダにより送信機およびピストンに固定し, 耐熱はんだにより配線を固定している. Fi g .4 .1 送信機ユニット取り付け位置 F i g .4 .4 受信機ユニット取り付け位置詳細 i g .4 . 5にボす 実機試験の外観を F 受信機には定電圧電源から電気が供給され,受信機からの 1 3 静岡理工科大学紀要 抑制畑 c (FE)ZS。羽.“。 信号はデータローガによりサンプリング・保存している. ー 醐 ( 〉 ) 日 o E ε │ ー -00也 5 i a 冊 1 Z 砂 川 3帥 雪 5 。 ~ 2曲 . . h 1田 四 回6 2 1 2 1,5 22 2 2 . 5 23 2 3 . 6 聖 ・ o 0 . 0 0 a : 24 T i me(s) Fi g .4 . 7 実機試験結果 ( 3 5 0 0 r p m定格運転) Fi 再 4 .5 実機試験装置外観 5 .実機試験結果および考察 ρ3 ∞ ﹄) ータとび等の問題は発生せず,全データの取得が可能であ 柏田 f 250 言 2 . 0 0 語安田 った E @ F i g .4 . 6にエンジン始動から 3 5 0 0 r p mまでの測定結果 を Fi g .4 . 7に 3 5 0 0 r p m一定回転で定格負荷を投入した場 i g .4 . 6および F i g .4 . 7より,エンジ 合のデータを示す. F ンの始動時から定格出力が一定になるまでピストンから ト ー 2剛 1>0 1 5 曲 H Z E1∞ E a 50 1 田 5 i 。 a : @ : : o 0 0 1 4 . 0 150 1 8 . 0 t 1 。 180 1 9 . 0 2 0 . 0 2 1 . 0 220 230 240 T ime(s) Fi g .4 .8 エンジン始動時のヒストシ温度変化 i g .4 .8 この時のデータ信号を温度に換算した結果が F ピストン温度は,エンジンが始動してから急激に 上昇し定格回転でほぼ一定の温度になるととがわかった. この時のヒストンの最高温度は,排気弁側の o ・ .00 データ信号が連続して測定できていることがわかる. である 一E F させて温度を測定した.温度測定データは,温度変換,デ 350 問問 エンジンを始動し,無負荷最高回転数まで回転数を上昇 3 1 5 tであり. 5 .まとめ 本測定システムを使用することにより,軽量かつ安価な エンジン実動時のどストン温度測定システムを使用して, 定格負荷時は燃焼室中央の温度と排気弁側の温度がほぼ 過去,測定するととが困難であったピストン温度データを 同一になることがわかった.また,吸気弁側と反スラスト ヒストンの挙動に影響を与えるととなく連続して測定す 側の温度は一定負荷の場合ほぼ同じ温度となり,排気弁側 の温度と約 2 0 tの差がある事がわかった. ることに成功した また,問題点としてはデータ測定時間 が 8時間以内に限定されており,今後は無電源システムの この場合新気の流れが吸気弁ーから反スラスト側方向に 検討をおこなう必要性がある. 流れ燃焼室内に流入し,燃料が噴射され燃焼し燃焼室から 排気弁を介して排気されることを示しており, ー般的なタ 参考文献 環境再生保全機構:大気環境の情報館, ーンフロータイフの直噴ティーゼルエンジンの燃焼形態 (1)独立行政法人 と 致している事を推定するととができる. w e bページ, ( h t t p : / / w w w . e r c a . g o . j p / t a i k i / s i r y o u / i n d e x . h t m l # 5 ) A 棚醐 21 ~ 0 。 @aωc E E 。 可 ♂ 。 ( 2 )古浜庄ーほか:エンジンの温度測定.日本機械学会 J S M E S 0 0 7( 19 8 6 ), p p l 3, p p . 7 0 7 8 ~ │ ニ ロt i p t b n M l 二二戸 ∞ 4 2 . 0 0 186 1 1 116 18 186 一 _ . ー 1 9 195 T ime(s) F i麿 . 46 '実機試験結果(始動 ~3500rpm) ∞ 1 。 。 20 3 s ・ Z 聖 ‘ 0 E 0 ( 3 )福島 淳二超高速 ( C A R T )エンジンにおける実動時の ヒストン温度計測, 自動車技術 V o. 15 8, N o .7( 2 0 0 4 ). p p .6 9 7 3 ( 4 )アイテック株式会社,汎用無線モジュール, w e bページ, ( h t t p : / / w w w . i t e c c o r p . c o .i p ) ( 5 )マキシム・ジャハン株式会社守 M A X 6 6 9,1 w e bページ ( h t t p : / / w w w . i a p a n . m a x i m i c . c o m / q u i c k _ v i e w 2 .c f m / q v p k / 3 2 5 6 ) M型サーミスタ, w e bページ ( 6 )立山科学工業株式会社。 B ( h t t p : / / w w w .t at e y a m a .i . p / p r o d u ct / c at a1 o g / 2 0 0 8 / p df/bI b m c l _ 2 8 p 2 9 p .p d f )
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